隨著科技時代的突飛猛進的發(fā)展,工廠節(jié)能降耗有許多方法,材料技術(shù)的發(fā)展以及智能補償器的廣泛采用能降低輸電線路線損耗,新工藝.新材料的應(yīng)用能降低變壓器的報粍,優(yōu)選佳運行方式和調(diào)整負載.能提高變壓器的效率,新材料、新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用能夠提高用電設(shè)備的效率,電力電子技術(shù)飛速發(fā)展和計算機技術(shù)在電力系統(tǒng)的應(yīng)用,在電力系統(tǒng)的監(jiān)控,對電能的管理,所有這些都起到節(jié)能降耗的作用。
1、在正壓氣力輸送,負壓氣力輸送中使用變徑管
在目前面粉廠氣力輸送中,一直采用等徑管道輸送,磨損和物料品質(zhì)降低長期以來一直是設(shè)計人需要解決難點課題,氣流速度是影響上述兩個指標的重要參數(shù)之一.對單一管徑輸送系統(tǒng)來說,當(dāng)空氣的初始速度確定以后,隨著管路壓力下降,空氣由于膨脹而使氣流輸送速度不斷提高,至管線末端達到.大值;管道磨損比較嚴重,同時,高速度的輸送會不同程度地降低面粉等級和品質(zhì),使用分段管徑輸送,降低風(fēng)速20%,進而降低風(fēng)機電耗。在引進的面粉廠測試,能降低20%的風(fēng)速。1%-5%的電耗。
2、采用磨粉機預(yù)磨粉工藝
把1B磨粉機放制粉車間頂樓,磨粉后物料直接進高方篩,凈麥倉的小麥通過提升機提升到頂樓,相比氣力輸送的方式,可以節(jié)省10%~20%的風(fēng)量。降低電耗2kw/噸。
3、檢查篩和計量稱設(shè)計在粉絞龍下,減少面粉提升,能有效降低電耗1kw/噸。4)、在面粉廠以往的工藝設(shè)計中,1B、2B八輥磨粉機工藝中,普遍是用4臺22KW的電機。為此進行結(jié)構(gòu)改造,采用兩臺電機,能降低一半的功率消耗。
四、設(shè)備的節(jié)能措施
1、在輸送設(shè)備和磨粉機中使用變頻調(diào)速裝置:
在面粉磨粉和輸送設(shè)備工藝中根據(jù)電能平率的大小,對其臺時產(chǎn)量影響較大,采用變頻工藝作為提高磨機臺時產(chǎn)量、降低粉磨電耗的重要途徑,引起了許多面粉企業(yè)的重視。根據(jù)工藝要求,目前幾乎所有面粉企業(yè)中的設(shè)備處于工頻恒速運行狀態(tài),24h連續(xù)運轉(zhuǎn),造成電能的巨大浪費,并影響電機和磨粉機的使用壽命。另一方面,由于具有十分大的慣性,不易頻繁啟停,所以即使使用變頻器也難以解決系統(tǒng)制動時產(chǎn)生的泵升電壓引起保護電路動作,使系統(tǒng)無法正常工作。
針對系統(tǒng)的以上特點,利用系列變頻器實現(xiàn)輸送設(shè)備和磨粉機機的變頻調(diào)速和軟啟動;利用再生能量回饋單元克服磨粉機制動過程中產(chǎn)生的過高的泵升電壓;利用PLC實現(xiàn)系統(tǒng)的邏輯閉環(huán)控制,實現(xiàn)間歇運行。從而在改善工藝控制質(zhì)量的同時,.大限度地節(jié)約了電能,降低了生產(chǎn)成本?,F(xiàn)場調(diào)試和運行結(jié)果表明,系統(tǒng)運行可靠,節(jié)電率可達60%以上。
2、空壓機變頻
氣壓縮機恒壓供氣使用變頻器與壓力控制構(gòu)成閉環(huán)控制系統(tǒng),使壓力波動減少1.5%,降低噪音、減少振動。**設(shè)備長期穩(wěn)定運行,從而減少了設(shè)備維護工作量,延長了設(shè)備使用壽命。用變頻器后,空壓機可在任何壓力下隨意起動,打破了以前不允許帶壓起動的規(guī)定,起動電流也較以前大大降低。通過使用變頻器后的實例,多數(shù)壓縮機節(jié)電率約在20%左右,比節(jié)電率較大的風(fēng)機低,但壓縮機的電動機功率都較大,從幾十瓦直到幾百瓦甚至幾千瓦,其節(jié)電量值較大,經(jīng)濟效益十分顯著,同時控制水平大為提高,可使壓縮空氣的壓力始終保持恒定根據(jù)面粉廠實際運行測試。能有效降低10%~30%的電耗。
3、羅茨風(fēng)機變頻
羅茨風(fēng)機是一種定容式風(fēng)機,具有輸出風(fēng)壓幾乎不隨輸出風(fēng)量變化的硬特性,面粉輸送生產(chǎn)時輸送阻力需要根據(jù)生產(chǎn)需要調(diào)節(jié)羅茨風(fēng)機的風(fēng)量或風(fēng)壓,即使在正常操作情況下,羅茨風(fēng)機的風(fēng)壓和風(fēng)量也不會處于滿載狀態(tài),產(chǎn)生的風(fēng)量一般都會多于生產(chǎn)實際所需要的風(fēng)量。當(dāng)生產(chǎn)正常時,如果所需要的風(fēng)量少于風(fēng)機的額定風(fēng)量時,不能采取像控制離心風(fēng)機風(fēng)量那樣在進、出氣管道上進行截流的方式,而普遍采用在輸出管道的支管上加一個可調(diào)節(jié)風(fēng)量的放風(fēng)閥門,將多余氣體放人大氣的方式來調(diào)節(jié),這樣無論輸送操作時需要多少風(fēng)量,羅茨風(fēng)機都是恒速運行,按額定風(fēng)量供風(fēng),其中不需要的那一部分風(fēng)量就通過放風(fēng)閥門白白地放入大氣,浪費了大量電能。根據(jù)生產(chǎn)需要在對羅茨風(fēng)機系統(tǒng)進行變頻改造。根據(jù)面粉廠實際運行測試。能有效降低10%~30%的電耗。
4、風(fēng)機的變頻
通常在工業(yè)生產(chǎn)、產(chǎn)品加工制造業(yè)中風(fēng)機設(shè)備主要用于面粉廠氣力輸送系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)等場合,根據(jù)生產(chǎn)需要對壓力、風(fēng)速、風(fēng)量、溫度等指標進行控制和調(diào)節(jié)以適應(yīng)工藝要求和運行工況。而.常用的控制手段則是調(diào)節(jié)風(fēng)門、擋板開度的大小來調(diào)整受控對象。這樣,不論生產(chǎn)的需求大小,風(fēng)機都要全速運轉(zhuǎn),而運行工況的變化則使得能量被風(fēng)門、擋板的節(jié)流損失消耗掉了。在生產(chǎn)過程中,不僅控制精度受到限制,而且還造成大量的能源浪費和設(shè)備損耗。從而導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加,設(shè)備使用壽命縮短,設(shè)備維護、維修費用居高不下。在沒有調(diào)速控制之前,一般采用降壓啟動,并且正常運行后,電動機全速運行,而風(fēng)量的大小則通過風(fēng)門來調(diào)節(jié)。一般情況下,風(fēng)門的開度為50%--80%,電機只能是滿負荷運行,電動機的工作效率很低,造成了很大的浪費。變頻器的出現(xiàn)很好的解決了根據(jù)工況而直接控制風(fēng)量的大小,滿足了工況的要求。
五、隨著工藝技術(shù)的進步和目前面粉行業(yè)成本管理的要求,面粉廠也要對自己工廠的實際的運行模式進行調(diào)整優(yōu)化。節(jié)能降耗理念的提出不僅節(jié)約了企業(yè)的成本,還是提高經(jīng)濟效益,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要。因而,在今后的運行過程中需根據(jù)實際情況制定節(jié)能、降耗計劃。(來源于中國小麥網(wǎng))